2001年,美国将一批淘汰的机器高价卖给中国,导致我国亏损好几亿,就在美国准备看中国笑话时,一个人的出现彻底改变了局面...... 2001年的工厂车间里,死寂得让人心慌,这里本该是机器轰鸣的现代化生产线,如今却横亘着一堆冰冷的钢铁巨兽,账面上数亿元的投资,换回来的不是预想中的“化工黄金”己内酰胺,而是每天都在疯狂失血的赤字。 那时候,己内酰胺是化工领域的关键原料,做尼龙、纺织品、汽车零件都离不开它。可中国当时的技术跟不上,自己一年只能产不到5万吨,80%都得靠从国外进口,长期被别人卡着脖子。为了摆脱依赖,中石化决定花大价钱从国外引进生产线,自主生产己内酰胺。原本以为欧美国家不会轻易出售核心设备,没想到美国杜邦公司格外“爽快”,很快就答应出售一条生产线,我方代表团没多想,当即敲定交易,花了60亿美元把设备运回国,这笔钱在当时占了国家外汇储备的3%,投入的配套资金加起来更是数额巨大。 等设备全部安装调试完,大家才发现不对劲。这些机器根本没法稳定运转,反应釜动不动就温度失控,生产出的己内酰胺质量参差不齐,根本达不到市场要求。更头疼的是,设备里的催化剂失效得特别快,零件还频繁被腐蚀,短短几天就得上手维修更换。我方赶紧联系美方,想索要核心参数和维修指导,可美方只拿“商业机密”当借口,一概拒绝提供帮助。后来技术人员把设备拆开检查,才彻底看清真相,这些根本不是什么“先进设备”,不少部件都是美国早就淘汰的旧型号,连催化剂都是他们积压的库存货。 雪上加霜的是,美国这边刚把淘汰设备卖给我们,那边就推出了新一代生产线和产品。新产的己内酰胺不仅质量更好,价格还更低,一下子就占据了全球市场。国内工厂用这些破旧设备生产,成本比美国新产品的售价还高,生产出的产品没人要,只能堆在仓库里。那段时间,引进设备的几家工厂全面亏本,每年亏损超过15亿元,之前投入的上百亿元投资眼看就要打了水漂。美国那边早就料到这个结果,就等着看中国束手无策、只能继续依赖他们进口的笑话,甚至想趁机进一步垄断中国的己内酰胺市场。 就在整个化工行业陷入绝望,没人敢接手这个烂摊子的时候,76岁的闵恩泽站了出来。闵恩泽是清华毕业的留美博士,也是中国石油化工催化领域的奠基人,一辈子都在和化工技术打交道,对己内酰胺生产工艺早就有深入研究。他看着这些闲置的破旧设备,没有丝毫退缩,主动向单位请缨,搬到了车间里驻扎,一门心思要攻克这个难题。 闵恩泽先仔细排查了设备的核心问题,发现最关键的症结在美方设计的浓硫酸催化体系。这套体系腐蚀性极强,不仅一周就要换一次零件,产生的废酸还能烧穿水泥地,既费钱又不环保,根本不适合大规模生产。他当即决定放弃美方的这套工艺,重新研发一套全新的催化技术,不走别人的老路。 没有核心参数参考,没有国外专家指导,所有工作都得从零开始。闵恩泽带领团队,在车间里搭起简易实验室,白天拆解设备研究结构,晚上熬夜分析实验数据,一泡就是一整年。实验过程中反复失败是常事,有时候调整催化剂比例不当,还会发生小型爆炸,他好几次都差点受伤,但从来没提过放弃。就这样,他们前后做了超过500次实验,逐一测试不同材料的适配性,慢慢摸索出了合适的反应条件。 功夫不负有心人,闵恩泽团队最终研发出了全新的钛硅分子筛催化剂。这套新技术彻底解决了之前的腐蚀问题,还把反应温度从150℃降到了80℃,大大降低了能耗。更关键的是,己内酰胺的转化率提升到了99.2%,产品纯度达到99.8%,超过了国际标准,质量比美国的新产品还要好。 2003年,经过改造后的生产线重新启动,稳定生产出高质量的己内酰胺。原本打算向我方索赔的日本客户,看到产品质量后,当天就签下了五年的供货订单。消息传开后,国内订单也源源不断,之前亏损的工厂很快扭亏为盈,那条被美国视为“废铁”的生产线,终于真正发挥了作用。 更让人解气的是,2005年,之前一直对我们封锁技术的美国Enichem公司,主动找上门来,想要购买中国这项催化技术的使用权。曾经被美国卡脖子的技术,如今反过来被他们花钱引进,当年美方坚决不公开的工艺,后来也被写进了中国化工教材。 从那以后,中国己内酰胺产业彻底摆脱了对国外的依赖,一步步发展壮大。到2022年,中国己内酰胺年产能已经达到280万吨,占全球产能的一半以上,成为了这个领域的全球领导者。当年那批差点被废弃的美国淘汰设备,后来被陈列在北京化工博物馆里,不再是亏损的象征,反而成了中国化工技术自主突破、绝地反击的见证。而闵恩泽团队研发的技术,还为后续化工产业的升级奠定了基础,他的学生们后来还实现了用玉米秸秆生产高端化工原料,让中国化工技术走在了世界前沿。
